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拨叉供弹的思路是在论坛某位大佬的开源贴里看到的,感谢这位大佬的分享。针对我自己设计拨叉过程中遇到的三点主要问题拿上来交流分享。
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1.每点问题顺序和图中标号相对应。拨叉是3d打印加工的,所以边缘都用了圆角,以降低阻力,更好推动弹丸。拨叉头处并非对称的,上侧设计一个平面,避免上下两颗弹丸分离的时候,拨叉头会卡住上面的弹丸,造成卡弹现象。
2.拨叉的长度尽可能的设计长一点。测试较短的拨叉时,常会在弹丸处于弯管时卡弹。因为较短的拨叉对弹丸推力方向是朝着管壁的,力的效果增大了弹丸和弯管管壁的压力,导致卡弹。而使用较长的拨叉时,拨叉给弹丸推力的方向大约处在弯管切线方向,此时弹丸可以顺利推出弯管。同时弯管处做了镂空设计,测试发现可以降低阻力,以及避免了3d打印时的缺陷(整个弯管的打印是分成两段的,圆弧段打印不添加支撑,在悬垂角度较大的位置,打印效果相对不光滑)
3.弹丸在摩擦发射时,前端拨叉不能和弹丸发射路径有重合。在摩擦轮处有一个固定的弹丸,这个弹丸所处的位置是和摩擦轮刚好有接触的位置。此时,靠后的拨叉将弹丸推进两摩擦轮间,靠前的拨叉头(图中3处的拨叉头)必须在发射路径外,否则弹丸射出时会受到拨叉头的阻碍。
稳定使用,主要修改位置有三处。
先上大图 [attach]23433[/attach]
修改一:弯管处增加轴承,是两个mr63zz轴承叠在一起用的。
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修改二:入弹口可以转动,用薄壁轴承,3d打印件粘起来的转动机构。由于每台打印机打印出来尺寸不一样,需要按实际情况修改关键尺寸,注意装配。我们做的转动很顺滑。
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修改三:金属拨叉,cnc加工,原来使用打印拨叉产生强度不足的问题得到解决。
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提示:预留了弹丸检测装置安装口,此版为最终版,不再修改。感谢今年比赛中对我们给予帮助的队伍,开源是一种精神,欢迎各位继续交流。
逸仙狮 发表于 2019-1-27 21:43
为什么不直接用一个摩擦轮结构?
扶风大大 发表于 2019-10-28 18:33
想知道这种结构会不会对射速有影响
石安 发表于 2019-11-13 15:33
那个利于弹丸传送的辊子叫啥呀?
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